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工艺改造节约七成电耗,曝气升级提升两倍效率——一家老污水厂的绿色转型样本

发布时间:2025-12-30 09:14 作者:江苏海环科技 浏览:502

       集团下属的江苏泗阳城东污水处理厂(以下简称“城东厂”)是一家有13年历史的老厂。本月16日,该厂历时2个月,完成氧化沟曝气系统升级改造。经运行评测,曝气效率提高2倍,电耗节约70%,成为基层污水处理厂节能降碳和绿色转型的典范。

       “氧化沟是污水处理的核心工段。曝气的效率,直接影响污水处理的结果。”城东厂厂长徐远介绍,这次改造的氧化沟已经运行了13年,设备老化使得维护成本攀升,而且氧化沟使用的“转碟表面曝气”(以下简称“表曝”)工艺,耗电比较高。他介绍,在污水厂的整个生产成本中,电费约占30%,如果通过技术改造可以节能降本,经济效益也很可观。

       促使城东厂下决心对氧化沟曝气系统进行全面升级改造的,还有一个重要原因。表曝工艺随着设备年限增长,容易因曝气不均匀造成污水处理效果波动。特别是城东厂位于当地的工业园区内,有时会受到COD和氨氮指标较高的进水冲击,这时陈旧的表曝工艺容易“跟不上趟”,对生产调控造成了很大挑战。

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江苏泗阳城东污水处理厂

       今年9月,江苏海环科技公司主持此次工艺改造提升。“总的来说,就是把原先的‘表曝’改为‘底曝’。”江苏海环科技公司副总经理张高川介绍,他们通过增加磁悬浮风机、用架空管道将空气输送至氧化沟底部、进而采用管膜式曝气的方式,解决了此前“表曝”效率低的问题。期间遭遇多次大雨天气,但施工团队灵活调整,序时推进,终于按时完成。

       值得一提的是,在工艺改造的同时,智能化和数字化改造也同步到位。张高川介绍,城东厂在重点设备控制系统中增配智能仪表,可以实时监控和传输重点设备的耗电情况,为集团智慧化管理提供数据支撑。

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增设架空管道

       12月16日,此次升级改造工程顺利收官,运行测试结果让人振奋:电能消耗降幅超过70%,实现了显著的节能效果;同时,曝气效率提升两倍,满足了污水处理的需氧量要求,为出水水质达标提供了坚实保障。

       城东厂氧化沟改造工程的成功,以实际行动践行了减污降碳协同增效的发展理念。更具样本意义的是,“转碟表面曝气”作为曾经的主流工艺,使用该工艺的污水处理厂很多,因此该案例所积累的宝贵经验,在集团内部和行业内也具备较高的借鉴意义,有助于推动整个集团在环保领域的绿色转型与高质量发展,为推进和实现“双碳”目标贡献更大的国企力量。

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原氧化沟转碟表面曝气

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氧化沟底曝改造后




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